當時飛機結構強度還沒有計算就倉促投入試制。一開始認為機身和機翼都沒動,只是機頭部分改了改,所以決定只做局部的靜力試驗就可以了。然而米格-19是蘇聯(lián)第一代跨聲速殲擊機,機翼后掠角達55度,相對厚度僅9%。由于機翼的相對厚度薄,翼梁的材質及加工精度和光潔度要求比較高,稍一不慎,強度就達不到要求。按技術條件要求,每生產若干架就需要抽一架做靜力試驗以檢查其工藝質量。于是抽一架做靜力試驗,飛機強度僅達到設計指標的86%。后來再抽一架做靜力試驗,僅加載到90%設計載荷,機翼就破壞了,還是不合格。接著在操縱系統(tǒng)試驗時,整架飛機震動嚴重。這樣一來飛機就不能出廠。
出現了這個問題,112廠設計科的蘇聯(lián)顧問說,這個問題好解決,無非是加強結構。于是便在強度薄弱的部位加了一塊鋁板,靜力試驗就合格了。后來從蘇聯(lián)的靜力試驗圖片上發(fā)現,米格-19是在掛彈的狀態(tài)下做全機靜力試驗的,機身下面有一個加強梁掛架,用于掛彈。我們則是在沒掛彈的狀態(tài)下做的試驗,掛梁位置就空在那里。如果加上掛架和配重一起試驗,問題就不會發(fā)生。
另一個嚴重問題就是抖動。米格-19在做操縱系統(tǒng)試驗時發(fā)現,操縱桿一操縱到某個位置時,飛機就開始抖動。因為米格-19是中國航空工業(yè)第一次使用液壓伺服系統(tǒng)——無回力助力器的飛機。當時對于系統(tǒng)的極限環(huán)振蕩的機理和排除措施尚未掌握。當時蘇聯(lián)在這方面的技術也不成熟,即使完全按照蘇聯(lián)的資料辦,也經常在地面檢查操縱系統(tǒng)時發(fā)現平尾劇烈抖動,造成大批飛機不能驗收出廠。不過試飛車間的工人有辦法,在操縱到該位置時稍加一點力,飛機就不抖了,要抖也是操作員的腿抖,可飛行員沒那么熟練,控制不了抖動。后來又讓能熟練操作的工人上飛機,和試飛員一起試驗,飛機果然不抖了。當時分析,可能是飛機在裝配時間隙配合得不好,所以容易抖動,而這個問題就擱置起來了。
其實后來時任航空工業(yè)局副局長的徐昌裕陪同劉亞樓赴蘇聯(lián)談判時,參觀過高爾基市的米格-19生產廠。當時徐昌裕問該廠總工程師:“你們生產的米格-19抖不抖?”蘇聯(lián)總工程師回答說:“抖。”徐昌裕再問:“你們是怎么解決的?”蘇聯(lián)總工程師指了指正在批生產的米格-21說:“現在都解決了,沒問題了,米格-19已經停產了。”由此看來,米格-19的原設計就有問題。后來經過研究試驗發(fā)現,米格-19液壓系統(tǒng)所用助力器的功率太小,導致了飛機出現抖動。經加大助力器的功率之后,飛機的抖動問題就解決了。
然而出現了這個問題后,空軍要求直接從蘇聯(lián)繼續(xù)引進晝間型的米格-19С,而東風102在生產了33架后就停止生產了。(新華網)